一機集團:一線“微創(chuàng)新”解決大問題 |
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今年以來,中國兵器工業(yè)集團內(nèi)蒙古第一機械集團有限公司軍民品生產(chǎn)任務(wù)異常繁重。伴隨著這種向好的發(fā)展態(tài)勢,各單位都在爭分奪秒、加班加點趕進(jìn)度、保節(jié)點,作為直接生產(chǎn)者——各生產(chǎn)車間的一線工人也積極開動腦筋,通過技術(shù)與工藝上的微創(chuàng)新,不斷提高生產(chǎn)效率、節(jié)約生產(chǎn)成本、創(chuàng)造經(jīng)濟效益,為完成全年生產(chǎn)任務(wù)努力奮斗著。 一線工人的創(chuàng)新雖“小”,卻往往具有很強的實用性和可操作性,能為企業(yè)直接創(chuàng)造價值。 一塊大側(cè)板,上面固定了8套簡易輔助裝焊夾具,可別小看這套簡易的裝置,這是三分公司305車間焊工魏青山新設(shè)計完成的部件裝焊樣板?!皬那昂附硬考臅r候都在側(cè)板上劃線,焊接時,還得隨時注意部件有沒有出線,老舊方法不僅耗時長,同時也無法保證焊接尺寸和工藝要求,些許誤差還會造成產(chǎn)品質(zhì)量問題?!蔽呵嗌浇榻B道。 今年,三分公司輪履兩大產(chǎn)品交叉生產(chǎn),同時,又有多型科研產(chǎn)品,技術(shù)狀態(tài)不確定、任務(wù)量大等難題擺在魏青山面前。如何在縮短生產(chǎn)時間的同時保證產(chǎn)品質(zhì)量,成了他反復(fù)琢磨的事情。經(jīng)過多次試驗,他創(chuàng)新性地完成了現(xiàn)在的部件裝焊樣板。新的部件裝焊樣板適用于50多個零件的焊接,在保證尺寸達(dá)到工藝要求的同時,焊接時間由原來的8小時縮短到2小時,工作效率提高了三倍。目前,這項創(chuàng)新被廣泛應(yīng)用于各個車間。 一線工人有著豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗,對設(shè)備、工藝的不足之處也有深刻體察,小改小創(chuàng)也能創(chuàng)造大效益。 陳國寶是604車間的裝配鉗工,同時也是一機集團勞模,“陳國寶這勞模當(dāng)?shù)梅Q職,遇到棘手的活交給他,準(zhǔn)能保質(zhì)保量完成。”604車間主任秦尚宏說道。這保質(zhì)保量源于陳國寶的鉆勁,也得益于他的小改小創(chuàng)。前不久,一項急活轉(zhuǎn)到604車間,起初,陳國寶按照工藝加工,可加工速度趕不上進(jìn)度,無法為下道工序預(yù)留充足時間。根據(jù)多年的生產(chǎn)經(jīng)驗,陳國寶合理想象,把零件外側(cè)焊接改為內(nèi)側(cè)焊接,這樣就可以省掉一道打磨工序。有了想法,陳國寶立即聯(lián)系技術(shù)員共同商討優(yōu)化工藝流程。通過優(yōu)化后,裝配工序由原來的五道減到四道,裝配一個部件可以縮短三分之一時間,在提高了生產(chǎn)效率的同時節(jié)約了加工成本。 周春梅,改善工藝,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,節(jié)約價值兩萬四千多元;周承志,增加激光打線設(shè)備,提高裝配質(zhì)量,通過改善,產(chǎn)品一次產(chǎn)檢合格率達(dá)到100%,生產(chǎn)效率提高了5倍……一項項微創(chuàng)成果,融合了一線工人的專業(yè)優(yōu)勢、生產(chǎn)經(jīng)驗以及聰明才智。一機集團,正在成為充滿活力的一線微創(chuàng)藍(lán)領(lǐng)聚集地,他們已經(jīng)成為解決公司生產(chǎn)難題的主力軍,成為公司完成各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的護(hù)航者。(段婷婷) |
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